Astlochfräser
ww-esche
Da ich meinen ENT Bündigfräser an einen Freund verliehen habe, der leider momentan im Krankenhaus weilt, habe ich mir kurzfristig Ersatz bestellen müssen, damit es schnell ging diesmal über Amazon.
Gefräst werden sollten Frässchablonen aus HPL, den zu kopierenden Prototyp hatte ich auf der CNC aus MDF erstellt. Bei dem Fräser handelt es sich um ein ENT 20422 Wendeplattenfräser, 12mm Schaft für 208.- Euro.
Die erste Fräsung brachte das gewüschte Ergebnis, die zweite Fräsung endete mit einem lauten Schlag und zahlreichen Metallsplittern sowohl im Werkstück, als auch in der Wand und auf dem Boden (siehe Bild). Da ich den oberen Anlaufring verwendet habe, war zwischen Fräser und mir noch das Werkstück - so ist mir nichts passiert ausser einem gehörigen Schrecken. Bündig gefräst wurde ein Überstand zwischen 0.5 und 1mm bei 12mm Materialstärke.
Da ich noch eine Packung Wendeplatten hatte, habe ich diese ausgetauscht. Dabei stellte ich fest, daß an der Bruchstelle eine Torx 10, und keine Torx 15 wie bei den anderen drei Schrauben verwendet wurde - zudem war diese extrem fest angezogen und konnte nicht mit einem Schraubenzieher sondern nur mittels großem Hebel gelöst werden.
Wodurch der Bruch/Splittern der Wendeplatte zustande kam, weiss ich nicht. Unwucht durch verschiedene Schrauben, Materialfehler oder zu starkes Drehmoment? Hatte bislang mit ENT gute Erfahrungen gemacht, für 200.- Euro sollte man auch eigentlich Qualität erwarten dürfen....
/Georg
Gefräst werden sollten Frässchablonen aus HPL, den zu kopierenden Prototyp hatte ich auf der CNC aus MDF erstellt. Bei dem Fräser handelt es sich um ein ENT 20422 Wendeplattenfräser, 12mm Schaft für 208.- Euro.
Die erste Fräsung brachte das gewüschte Ergebnis, die zweite Fräsung endete mit einem lauten Schlag und zahlreichen Metallsplittern sowohl im Werkstück, als auch in der Wand und auf dem Boden (siehe Bild). Da ich den oberen Anlaufring verwendet habe, war zwischen Fräser und mir noch das Werkstück - so ist mir nichts passiert ausser einem gehörigen Schrecken. Bündig gefräst wurde ein Überstand zwischen 0.5 und 1mm bei 12mm Materialstärke.
Da ich noch eine Packung Wendeplatten hatte, habe ich diese ausgetauscht. Dabei stellte ich fest, daß an der Bruchstelle eine Torx 10, und keine Torx 15 wie bei den anderen drei Schrauben verwendet wurde - zudem war diese extrem fest angezogen und konnte nicht mit einem Schraubenzieher sondern nur mittels großem Hebel gelöst werden.
Wodurch der Bruch/Splittern der Wendeplatte zustande kam, weiss ich nicht. Unwucht durch verschiedene Schrauben, Materialfehler oder zu starkes Drehmoment? Hatte bislang mit ENT gute Erfahrungen gemacht, für 200.- Euro sollte man auch eigentlich Qualität erwarten dürfen....
/Georg